洗选厂振动筛电机烧毁的事故案例分析
洗选厂振动筛电机烧毁的事故案例分析
一、事故经过:
2009年3月2日早班13:00洗选厂振动筛启动时不运转,操作司机在13:00—13:13时间段内连续启动共16次还是未将振动筛启动起来。司机向区队汇报,修理工认为是振动筛电机的电路出现了问题,向调度室汇报,调度室安排机运队电工及设备办相关人员到现场检查处理。检查过程中发现电机电路正常,电机表面温度较高;对电机绕组进行绝缘测试,绝缘阻值很低,打开电机接线室端盖时电机内部散发出较浓的刺鼻气味,判断电机已烧毁。同时发现振动筛轴承处温度较高,判断是轴承受到较大摩擦阻力所致。
二、事故原因:
1、当班司机在电机严重过负荷的情况下,连续频繁启动,是造成此次事故的直接原因。
2、当班维修工责任心不强,监护不到位,在振动筛运转过程中没有仔细对轴承检查,也没有及时发现轴承的异常情况,从而导致轴承工作阻力较大,是此次事故的另一个重要原因。
3、在振动筛更换轴承以后,洗选厂没有安排重点观察和监护设备运转情况,也是此次事故发生的一个重要原因。
三、吸取教训及防范措施:
1、洗选厂当班干部安排更换振动筛电机,并将振动筛轴承端盖打开详细查看故障原因。直至下午18:00电机更换完毕并试运转正常开始生产影响生产5小时。
2、加强对职工的责任心教育,发现问题及时向区队领导汇报,不能盲目处理;
3、各单位要加强对电修人员管理,工作必须落实到位,严加监督考核;
4、必须严格执行设备的巡检制度,及时发现处理设备存在的安全隐患,保证设备的正常运转;
5、跟班干部现场把关要严,全程跟踪,随时解决工作中出现的问题。
6、针对此次事故,各单位要认真吸取教训,今后再重复发生类似事故,从重处理。