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二线A水泥立磨主电机转子轴裂纹事故案例分析

作者:煤矿安全网 2014-04-15 14:00 来源:煤矿安全网

二线A水泥立磨主电机转子轴裂纹事故案例分析
事故性质:特大设备事故
事故经过:
   2007年11月15日,16:00时左右,中控操作员报告二线水泥立磨主电机后轴瓦温度56℃,有升高趋势,水泥车间和设备部人员赶到现场检查,发现新加接地碳刷被卡住,有火花,更换了新碳刷,温度趋于平稳,并有下降趋势,其它未见异常。22:00左右电机后轴瓦温度上升到62℃。温度又趋于平稳,决定维持生产。11月16日8:50左右,检查这台特护电机时,发现电机振动,后轴瓦异音,马上向公司领导汇报,并减料停磨。
   综合考虑电机修瓦的前后经历,公司领导研究决定立磨电机送往上海一电机厂进行维修,二线水泥磨提前进入中修。
   电机在上海市一电机有限公司的检查修理经过:
   11月16日18:30电子装车出厂,11月18日晚电机到达上海一电机厂。11月19日,公司电气技术人员和上海一电机厂一起,对电机进行直阻和绕组绝缘实验(2500V摇表),结果都合格。下午对电机进行解体抽转子检查,发现电机扫膛较严重。厂家对电机定、转子清洗(专用电机清洗液),晚上烘干,次日做耐压试验,决定是保养还是大修。
   11月20日上午电机定、转子出烘箱冷却,准备做耐压实验。下午耐压试验结果为:定子交流7KV,转子交流2.7KV,实验结果不合格。电机绝缘受损严重,电机定转子需大修更换线圈。丰润公司技术人员立即公司领导汇报,领导要求做大修准备。公司领导当晚22:30赶到上海。
   11月21日,公司领导现场查看电机具体情况,和修理厂专家讨论该电机事故的可能原因及大修方案。最后确定大修方案如下:
   1.确保导线截面积不变,设计、更换定子绕组。
   2.确保导线截面积不变,设计、更换转子绕组。
   3.轴档光车(轴承位)。
   4.前、后轴瓦重浇加工。
   5.前、后瓦油封更换。
   6.滑环车散热沟(深度2mm),表面车平并抛光。
   7.新做轴瓦绝缘垫2套(因国内不能做改为测绘)。
   8.转子找动平衡。
   9.轴瓦备测温原件,及油管连接口加绝缘垫。
   10.装配,试车
   11.提供事故分析报告
   11月22至11月23日,电机定转子拆线,进烘箱升温烘干作线圈下线准备,2:20转子出烘箱后,发现轴负荷侧在轮辐根部有裂纹(约占轴的3/1左右)。向公司领导汇报情况,并将照片传过来,经公司领导同意更换新轴。
   11月24日,厂家找到毛坯轴,开始加工新轴,同时拆卸旧轴,安排24小时不间断加工。12月9日晚,电机大修完。22:30电机从上海一电机厂装车出厂,12月11日17:30电机到厂连夜回装,23:30分电机回装就位,开主电机磨合电刷滑环和轴瓦,12月12日早晨,电机精确找正并调整联轴器间隙,16:54水泥立磨带料运行。
   遗留问题:运行几天来,电机轴瓦温度正常,运行平稳,但绕组温度偏高,正与修理厂进行交流,准备淡季进行处理。
   二线A水泥立磨电机轴瓦的几次检修经过:
   1.第一次瓦温高处理经过:
   9月17日下午16点,水泥立磨主电机前后轴瓦温度高报警,中控室停机,水泥电气责工、公司领导及设备部技术人员相继赶到现场,检查电机前后轴瓦测温热电阻,前后轴瓦冷却油站的供油压力和前后轴瓦回油情况,均正常。判断轴瓦在供油,冷却和温度检测方面没有问题。再试车时轴瓦温度上升趋势减缓,于是决定减料和降低研磨压力,让电机带负荷观察运行。同时安排设备部抓紧落实轴瓦备件采购。
   2.第二次瓦温高处理经过:
   9月18日零点班主电机前后瓦各报一次温度高,9月19日决定利用区调限电机会主动停机,抽瓦检查主电机轴瓦温度高的原因。上午11时,工程公司将电机后瓦取出, 检查发现钨金侧面有少量磨损,钨金表面部分厚度减少,但并不影响正常使用,随后将后瓦油池,油管,油箱等地方进行清理并回装。下午18时左右,将电机前瓦取出,发现上瓦有轻微磨损,但比后瓦磨损较重,下瓦北侧磨损严重,最薄处钨金厚度仅剩1mm左右,边缘已有部分钨金脱落。经股份公司机械副总工、工程公司等专家检查,判断此瓦已经不能再进行刮瓦处理,但可以继续使用,等到淡季和减速机大修同步处理,随后对前瓦油池等进行清洗后回装。分析电机瓦异常磨损的原因,大家认为可能是减速机输入轴或联轴器不正,导致电机轴受径向力的结果,也与电机前瓦磨损北侧,而后瓦磨损南侧的现象相吻合,于是安排对电机找正,检查减速机输入轴。
   电机找正结果(单位:丝):
   

 

 


   9月20日凌晨1:50,电机处理完毕,中控室单开电机,电机电流稳定在82A,2:13温度上升到44℃和45℃,在23分钟内瓦温变化基本正常。随后将主电机停下,观察电机前/后轴瓦温度略有下降,说明测温元件和供油润滑系统工作正常。2:21时磨主电机系统带负荷运行,2:29立磨带料,随后连续观察2个小时,瓦温一直正常。到5:08电机前瓦温突然升高,5分钟内上升了5℃,电机前瓦温度到64℃,电机联锁停机。对电机进行检查,并对照前瓦温度曲线,判断电机前瓦可能有部分钨金脱落,但温升并不高,前瓦钨金脱落应不严重。6:13再次将立磨开启,观察瓦温趋势走向正常。随后,安排岗位清洗回油过滤网,发现有少量金属碎屑,经检查是瓦表面钨金;再次清洗时没有。
   根据以上情况,安排操作员将磨喂料量控制在170吨/小时以下,对立磨电机进行特护,维修车间倒班电工每一小时巡检一次,对电机的电流,前后瓦温,电机振动情况进行检查。再次敦促设备部采购电机前后轴瓦。
   3.第三次瓦温高处理经过:
   9月23日零点班和八点班,前后瓦交替报瓦温高停,17:00左右,电机前轴瓦温度升高,鉴于上次检查结果决定抽瓦检查,发现轴瓦钨金脱落严重,已经无法再正常使用。设备部联系修瓦,轴瓦重新浇铸钨金并刮瓦,调整油囊和瓦间隙,电机再次找正并调整联轴器间隙。至9月27日19:00左右,电机回装完毕,单开电机监视运行参数,运转4小时后,前瓦稳定在45℃,后瓦稳定在47℃。然后连接联轴器,9月28日3:33左右立磨电机带料运转。继续对立磨电机进行特护。
   4.第四次瓦温高处理经过:
   10月18日21:23立磨主电机后轴瓦温度高报(67℃),联锁停车。对照前瓦温度曲线,怀疑后瓦可能有部分钨金脱落或损坏,岗位人员清洗回油过滤网,发现有少量金属碎屑。决定拆瓦检查,发现上瓦有一定磨损,下瓦上沿也有一定磨损。找接触点刮瓦研瓦。10月19日19:00左右,电机回装完毕,空载试车仍然温度高停机,现场检查电机,判断中控室温度显示与实际一致(采取温度表测量和前、后瓦测温回路对调两种办法),连续测试几次都是一样结果。电话请示股份公司机械副总工,决定晚上再把瓦拆下来,明天早上现场决定修瓦方案。10月20日8:00,股份公司机械副总工来到现场,共同检查轴瓦的磨损情况,指出油囊尺寸和瓦的间隙不太合适,于是重新刮瓦,修整油囊,调整瓦的间隙,回装后瓦并单机试车8小时,前后瓦温度值走势正常,稳定在46℃,电流84A。然后进一步找正电机联轴器并安装,带负载试车2小时,10月20日22:25带料运行,监视电机运行平稳。电机电流约225A左右,前瓦温度53℃,后瓦温度63℃。随后立磨特护运行。
   5.第五次瓦温高处理经过:
   2007年11月2日16点班开始,电机后瓦又报温度高停机,11月3日零点班拆电机后瓦检查,发现磨损不大,决定由工程公司对电机后瓦刮研修复,到16点班电机后轴瓦修完并回装完毕,空试电机,后轴瓦温度仍然上升很快,很快到达停机温度。11月4日零点班接着拆瓦检查,上午请到股份公司机械副总工、北重退休的刮瓦技师赵技师到现场进行指导,他指出轴瓦顶隙,侧隙及油囊尺寸都不符合要求。经过大家研究决定对后瓦重新浇铸,由赵技师来重新刮研。
   11月6日16点多钟,后瓦重新浇注加工完回厂,北重赵技师用自带工具亲自刮瓦、研瓦,并现场指导安装调整,11月7日零点班完毕,试车时后轴瓦温度仍然上升非常快,决定再连夜拆瓦检查,发现下瓦口和上瓦有硬点,股份公司机械副总工、赵技师和大家分析后,决定修瓦再试一次,下午瓦修完并回装完,试车时后轴瓦温度仍然上升非常快,试车两次后,检查电机后瓦热电阻测温杆,发现局部过热,且在翻动时测温杆对电机外壳有时有轻微火花,判断电机有轴电流产生,测量电流在0.1A至0.5A左右波动,在允许的范围内,于是在电机的后轴伸处增加一个接地碳刷。18:02单试电机,后轴瓦温升正常,监视运行1小时,前瓦46℃,后瓦50℃。16点班准备开磨,减速机高压泵出口压力低,最后查出是压力传感器坏,更换至11月8日零点班,二线水泥立磨带料运行。随后电机特护运行,并着手淡季对电机彻底检查,保养或大修的准备工作。
停机时间及经济损失:
   此设备事故造成二线A水泥立磨停机632.08小时,直接经济损失约42万元(修理费)。
事故主要原因:
   1.电机故障原因:
   (1)故障现象:
   1) 定转子铁芯相擦,转子扫膛。
   2) 转子有轴电压,轴电流产生。
   3) 定转子绕组耐压试验,绝缘被击穿。
   (2)原因分析:
   转子绕组拆除线圈后发现,主轴在负荷侧轮辐焊接根部有明显断裂现象(这个裂纹在转子绕组线圈拆除前无法看到),轴断裂弯曲后使转子铁芯偏心,造成转子铁芯在固定的点周期相擦、扫膛。转子绕组相擦部位慢慢磨损,磨损严重点绝缘破坏,最后转子绕组局部短路,导致轴电压轴电流的产生。随着磨损加剧,轴电压轴电流逐步增大。定转子绕组绝缘磨损后进行耐压实验时,没有达到额定电压就被击穿。电机必须进行更换定转子绕组大修。
   总之,造成电机故障的根本原因是轴断裂弯曲。
   2.轴断裂的可能原因:
   转子制造过程中,轮辐焊接部位经过热处理工艺,应力未能完全消除,存在较多残余应力,当负载过大或所带负载振动较大时,在轴的薄弱环节因应力释放产生裂痕,裂痕扩大产生轴断裂。
   总之,轴残余应力的存在及负载过大是产生轴断裂的根本原因。
   3.其他原因:
   (1)长期满负荷运转(额定电流为239A,工作电流230A左右),及立磨系统不可避免的振动问题,是造成轴断裂的可能诱发因素。
   (2)在冀东的检修规程中,没有涉及电机轴电压轴电流的检查规范,和相应的实施技术规范,规定的预防性检查试验项目中也没涉及此项内容。
事故教训及今后的防范措施
   此次电机事故不存在检查,管理不到位,检修措施不力等人为过错因素,因此不追究相关人员责任。
   1.在冀东的检修规程中,增加高压电机轴电压轴电流的检查规范和制度,和相应的实施技术规范,在预防性试验中,尽早发现问题。
   2.电机轴瓦出现异常的温升和磨损时,应首先检查轴电压轴电流,对于轴电压轴电流超标的电机,应尽早安排轴的整体探伤检查项目。
   3.推动集团公司内部建立共享备件库,有条件时可推动与大的伙伴或供应商交换设备数据,利于调剂备品备件,减少故障停机时间。

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