神宝能源公司努力挖潜增效降低生产经营成本
今年以来,神宝设备维修中心结合本单位实际,从细处着手,引导干部职工牢固树立“过紧日子、勤俭持家”思想,通过大力开展修旧利废活动,努力挖潜增效降低生产经营成本,成效凸显。
记者在设备维修中心工程车间采访时了解到,负责露天矿运输道路平整工作的卡特24M推土机铲板由于平时工作量大磨损十分严重,平均每半个月就需要更换一次,铲板是进口配件,价格昂贵,采购周期长,为了提高维修效率,降低维修成本,该车间员工集思广益,将废弃的铲板重新利用,通过焊接、打磨等一系列工序,使废旧铲板达到使用效果,重新进行使用,这样每次可节约成本2.5万元,提高了机械部件的可利用率,有效降低了生产成本。
为进一步节约成本,向管理要效益,设备维修中心汽修车间坚持围绕“能修不换,变废为宝”的原则,将拆换下来的零部件进行分类回收、鉴定,对部分完好能够利用的部件进行重新组合,组成一个完好的大部件,继续用于生产。对于无法修复或不具备修复价值的零部件进行分解,当做备件,通过维修、改造,想方设法进行再利用,例如,利用废旧材料制作了多个工艺雕塑,利用报废轮胎修建道路,利用废旧滤芯制作成道牙等,不断深挖降本增效潜力。同时要求专业技术人员认真履行职责,准确鉴定所修复零部件各项参数,为修旧技术积累经验,以保障设备长期安全、稳定、经济、高效运行。目前,卡修车间共组织实施修旧利废60余项,其中主要包括废件拼修TR100卡车举升多路阀、转向多路阀、制动多路阀、转向缸等,拆卸细分220型卡车转向缸更换内部密封圈等,不但节约了成本、降低了损耗、提高了员工维修技能,还在职工中树立了勤俭节约和创新创效意识,达到降本增效的目的。
设备维修中心还严格执行交旧领新制度,专人负责单据的填写、专人负责旧件的返还、专人负责旧件的回收,2014全年废旧件回收率力争达到60%以上。同时结合导师带徒活动,推陈出新,将修旧利废作为导师带徒实践学习项目,报废的材料和仪器供学徒反复拆检组装,增强年轻职工的实践动手能力。在此基础上,将成本费用落实到班组,要求班组长管好用好自己的费用,在旧件修复再利用上花大功夫、下大力气,挖掘出维修工作中降本增效的潜力。
设备维修中心能修不舍弃、能用不遗弃, 把修旧利废作为企业增效的传家宝,确保了修旧利废工作的有效开展, 最大限度地控制了成本,实现了效益最大化,今年仅一季度设备维修中心就通过修旧利废结余资金1644175元。