五一煤业2013.8.13事故案例分析
事故经过:2013年8月13日上午6:30时,机运队邱某等6人在主斜井交叉口为主斜井胶带输送机皮带钉扣,7:30时左右地面运料人李某等人捆绑完四卷皮带,往井下1037安装工作面运送。7:35时左右,放料人员开始往井下放皮带。在车辆行至距井口170m左右时,前一车皮带(2卷),从车上脱落跑出。7:50时马某电话汇报调度室,2卷皮带滚到距井口200.07m处的交叉口,致使3人重伤,2人轻伤。值班矿领导孙某接到通知后,即刻安排组织现场自救,同时通知李某等地面人员下井抢救。7:56时马某再次向矿调度打电话汇报,乔某、朱某、刘某3人已经死亡;8:22时邱某、雷某2名受伤人员顺利升井,送往李元中心医院救治。
事故原因:直接原因:在主斜井下料运输作业过程中,皮带检修人员违章进入正在运行车辆的斜巷下方封闭区域内,皮带从平板车上脱落,沿主斜井轨道滚下,将3人撞伤、挤压致死。是造成该起事故的直接原因。
间接原因:1、矿井运输管理不到位,未严格执行运输管理规定、安全技术措施,运料作业人员绑扎皮带不牢靠,致使两卷皮带从第一辆平板车上滑落,沿坡道滚下,造成人员伤亡,是造成该起事故的主要原因。
2、主斜井井口把钩工未经专业的技能培训,不能熟练掌握相关规章制度,违反“八不挂”原则,保险绳没有和车辆进行连接,是造成该起事故的重要原因。
3、井底绕道车场信号工、把钩工、警戒员、一人兼多岗,警示灯设置不全,警戒人员不足,安全责任心不强,未能起到警戒人员职责,是造成该起事故的重要原因。
4、安全生产教育和培训不到位,现场作业人员安全意识淡薄,违章作业,是造成该起事故的原因之一。
5、信号工、把钩工等关键岗位工种不固定,运输组织机构不健全,运输队伍不专业,是造成该起事故的原因之一。
二、综合防护措施
1、强化运输环节规章、措施,落实到作业现场的管控,在运输过程中,严格执行“行人不行车、行车不行人,不作业”之规定,切实加强对作业地点的现场安全管理,杜绝违章作业行为,有效防止运输事故的发生。
2、细化物料捆绑、转载、换装、起吊物料等管理规定 ,规范车辆选用、装车、捆绑、转载、换装、起吊办法和标准,使现场操作人员有章可循,有法可依。
3、在运输作业前,确认作业封闭区域范围,明确设置警戒人员,严禁任何人进入封闭运输作业区域。针对机轨合一巷道,必须设置有防止物料滚落的安全防护装置,且设置要合理 。严禁运输作业区域内进行平行作业。
4、严格按照《倾斜井巷轨道安全防护装置技术管理规定》设置各类安全设施,确保倾斜井巷安全防护设置合理,安全可靠、齐全有效。
5、加强运输组织机构及运输队伍建设,尤其是加大关键岗位人员的专业培训力度,关键岗位人员必须固定,把钩工、信号工、各类司机、跟车工不得随意调换,若发现一起不熟悉本工种岗位作业标准人员或无证上岗人员,责令运输系统停产整顿。
6、规范人员站位,配齐运输安全员,强化安全监管力度。