综采二队“2014.9.24”3210工作面冒顶事故案例分析
综采二队“2014.9.24”3210工作面冒顶事故案例分析
2014年9月23日中班18时20分,3210工作面正进行回采作业往机头割煤时,3210运输顺槽皮带扣开、皮带断裂,工作面停止作业,进行重新钉扣接皮带,于9月24日夜班1时17分处理完毕。
9月24日2时左右,综采二队当班跟班队长陈帅、班长张丙丁组织工人开始生产,第一个循环从机尾割煤至机头,在40号支架处进行斜切进刀,刮板输送机从40号支架推溜至机头,整个工作面拉超前架,完成一个正规循环。当时工作面13号支架至23号支架片帮严重,最长片帮距离达3m,但工作面顶板比较完整。
为减小工作面架前空顶距离,队长陈帅安排继续推进第二次机头。当采煤机第二次割煤至机头2#支架时,工作面13#至23#支架煤壁片帮,将刮板输送机压死。跟班队长及班长立即组织人员进入刮板输送机内清煤(减小负荷),以便重新启动刮板输送机。当人员进入刮板输送机内清煤时,工作面13#至23#支架处煤壁继续片帮,顶板因空顶距离大,无支护,开始出现大量掉矸现象,清煤工作不能继续进行,导致工作面发生冒顶事故。
事故发生后,采取对冒顶区域支架进行背顶护帮作业,对煤壁进行注浆加固。并安排安装煤溜和皮带,进行全面清矸,调配综掘队、开拓队配合综采二队共同清理,于10月6日5时16分顺利将刮板输送机开启。
事故原因:
1、3210工作面机头至40#架属仰采作业,倾角大(18°),片帮严重,工作面13#至23#支架处伪顶垮落,造成支架顶梁梁端不接顶。
2、9月23日中班机组从40#架向机头割煤时,3210运输顺槽皮带断裂,造成工作面无法继续割煤,且停止时间长,40#架至机头段空顶片帮加大。
3、综采二队支架工对3210工作面支架操作要领不掌握,平衡千斤顶不起作用,支架后仰前倾。
4、各级人员对3210工作面仰采经验不足,意识差,未能有效控制采高,且未及时采取采取有效措施防止片帮。
5、相关职能科室未能提前对煤层顶板变化情况进行详细勘察,对煤层、伪顶、直接顶构成情况及物理性质了解不清。
防范措施:
1、严格按照集团及公司领导安排,执行苏总“降高、控顶、防片、抬底”四项措施;
(1)降高:控制回采工作面支架采高,采高保持在4—4.5米;
(2)控顶:工作面采取背板梁接顶、立柱护煤帮等措施,使顶板得到有效控制,密闭二次冒顶现象发生;
(3)防片:执行追机移架,稳妥前进,继续对煤壁进行注浆加固,尽量缩小冒顶范围;
(4)抬底:工作面形成“上楼梯”式回采,必须使用板梁、道木抬底向前回采。
2、要求从领导到队干统一目前3210顶板处置的思想,明确职责分工,专人指挥,做到全体上下思路清晰,严格按既定措施作业。
3、综采二队作业人员必须提高认识,保持运输设备正常可靠运行,尤其注意对刮板输送机运行工况检查,当刮板输送机被矸石压死时,严禁强制运行,防止链断或电机烧坏,无法保证连续处置。