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铁煤小康矿“8.24”顶板事故案例分析

作者:煤矿安全网 2015-07-13 20:42 来源:煤矿安全网

铁煤小康矿“8.24”顶板事故案例分析

一、事故经过:2005年8月24日零点班,掘三队郭××小班接班后,在S2S4运顺752米二条胶带输送机头处进行翻棚作业。对茬的两侧新棚间距3.08米,两茬间顶部已经贯通,里侧茬棚梁距顶板高1.5米,用木拌接顶,外侧茬棚梁距顶板0.4米。两茬间采取锚杆临时支护,打了17根锚杆。根据现场情况准备用两根4米圆木搭在新棚上然后用木垛接顶。1时开始刹顶工作,在搭设第二根正顶圆木时,顶板掉块打伤王××头部,王××撤出后,其他人员继续作业。1时30分班长郭××发现顶板掉渣,立即大喊撤人,正在作业的四名工人迅速撤离,随即顶板冒落,当时烟尘较大,班长郭××问人都出来没,里侧有人说“出来了”,等一会顶板基本稳定后,准备打顶部锚杆时,发现赵××不见了,大家开始找人,在扒开关处时发现靴子,于1时48分将其扒出,发现人已窒息死亡。

二、事故原因:

1、巷道变形严重,顶板围岩松动圈扩大,顶板锚杆失效造成掉顶,是事故的直接原因。

2、掉顶事故发生后,没有认真清点人员,没有及早发现赵××被埋住,是事故发生的重要原因。

3、顶板监护人员班长郭××,没有及早发现掉顶预兆,对顶板监护不力是事故的间接原因。

4、第一次顶板掉块伤人后没有引起现场施工人员的足够重视,也没有采取有效措施,是导致事故发生的间接原因。

5、赵××安全防范意识不强,在从事刹顶工作时,没有预先选择好撤退路线,是事故的间接原因。

6、措施规定对头翻修相距3米停一头施工,规定距离近,导致两翻棚茬间掉通,造成顶板压力集中,是事故的另一原因。

7、安检员现场检查工作不到位,没有发挥安全检查作用。

三、防范措施

1、在以后翻修施工时,不允许对茬相向翻修,只允许同向翻修,开茬位置要充严充实,刹好帮顶,不留隐患。

2、加强职工安全教育,增强职工安全意识。严格执行事故抢险救援预案,认真执行人员清点制度

3、加强职工安全培训,提高职工技术业务素质,增强隐患排查和事故预防能力。

4、施工地点发生险情时,停止作业,严格执行报告制度,制定安全有效措施,由矿安排专人负责组织施工。

5、加强班组管理,对班组长重新进行一次考核,选用安全意识强,素质好,业务精人员担任班组长工作。

6、加强安检队伍管理,提高安检人员业务素质,增强责任心,充分发挥安全监督检查作用。

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