峰峰集团马选厂科技创新优化生产工艺
峰峰集团马选厂科技创新优化生产工艺
本网讯(通讯员 陈爱军)马选厂以“科技是第一生产力”为指导,围绕打造“零缺陷”选煤工艺目标开展创新,生产流程得到进一步优化,为选煤主业集聚起新的发展动能。
该厂克服设备老化、投入减少等具体困难,2015年度油耗完成0.86kg/吨干煤泥,介耗完成0.74kg/吨原煤,电耗完成7.09KWh/吨原煤,经济技术指标处于国内同行业领先水平,得益于下大力气推进科技创新,新发明、新创造不断涌现并应用到实践中。厂部将东、西生产系统旋流器压力信号接入原煤运输皮带控制系统,达到设定下限时自动报警并停转皮带,确保旋流器内压力正常,原煤给料均匀;发明供暖热循环泵冷却水改闭路循环装置,在循环泵旁利用废旧油桶制作一个循环水箱,先人工灌满水,再接上一台功率为2.2kw小水泵实现冷却水单独闭路循环,每年可节约水电费3万多元;在洗煤加压过滤机排料溜槽下部安装采样器,通过电气控制回路,实现精煤采样自动化。九龙生产部完成旋流器二段堵塞自动检测闭锁停车装置、矸石入料管清堵快速拆装装置、原煤仓下给煤机除杂装置设计安装,进一步提高生产效率;孙庄生产部对精煤压滤机拉钩链子进行改造,在链子的从动轮部位安装可调节松紧装置,降低压滤机维修频次;在浮选岗位安装变频器调节控制箱和上料流量显示器,解决浮选机上料不稳难题,精煤油耗控制在0.27kg/吨,比改造前降低0.02kg/吨精煤,年可节油16.88吨,价值11.6万余元。