上湾矿12206工作面JOY7LS7-630采煤机摇臂四起损坏事故
上湾矿12206工作面JOY7LS7-630采煤机摇臂四起损坏事故
2011年12月9日至22日上湾矿12206工作面JOY 7LS7-630采煤机共发生摇臂损坏事故四起,其中右摇臂1起,左摇臂3起,共计故障时间112小时07分,机电管理部组织设备管理中心及相关单位对事故进行了追查:
一、上湾矿12206工作面采煤机右摇臂损坏事故经过
2011年12月9日早班11时停机检修, 12:48检修人员对采煤机摇臂进行油液检查时,发现右摇臂行星头放油口有大量片状铁屑,上湾矿立即汇报相关部门,并联系JOY工程师下井进行故障诊断,通过铁屑状况及采煤机空转时有异响,判断该摇臂不能正常使用,决定更换该摇臂。由于无进口耳座备件,上湾矿向设备管理中心汇报,设备管理中心针对是否使用国产耳座问题讨论后汇报公司,经公司同意后于15:00左右决定使用国产耳座。此时综采队开始拆解旧摇臂,设备管理中心协调维修中心组装新摇臂。20时50分,维修中心将耳座对好,开始加筋板焊接,于10日凌晨4:30分焊接完毕。10日6:40分新摇臂下井,于14:09分更换完毕,累计影响25小时21分。
该摇臂为5月9日更换的新摇臂,更换后整机过煤量608万吨。
二、上湾矿12206工作面采煤机左摇臂损坏事故经过
1、2011年12月14日左摇臂损坏事故经过
12月14日17时30分,煤机司机突然听见左摇臂处有较大异响,检修人员立即停机进行检查,打开行星头放油口发现有金属颗粒,且油质发黑,矿立即汇报相关部门。18时30分,决定更换该摇臂,综采队开始拆解旧摇臂,设备管理中心协调维修中心组装新摇臂。一厂二部紧急调运一台750KW新摇臂进行改造,由于无备用截割电机,所以拆解备用860KW摇臂截割电机,并准备截割电机护罩、加强筋。22时40分截割电机安装完毕开始测试。15日3时开始安装连接板、护罩。11时,上湾矿开始48小时预防性检修。14时30分焊接完毕,进行打压测试、验收。16时30分摇臂组装完毕,出厂送往上湾矿,16日5时10分左摇臂更换完毕,用时34小时40分。
该摇臂为5月6日更换的摇臂,更换后整机过煤量为612万吨。
3、2011年12月19日左摇臂损坏事故经过
12月19日7时30分,夜班割煤时煤机司机发现左摇臂行星头处遇到喷雾水有蒸汽冒出,并听到左摇臂处有异响,立即使用测温仪器点检,发现左摇臂行星头高温超过100度,立即进行检查,发现放油口有铜末,初步判断轴承故障。8:00点左右,上湾矿汇报相关部门后决定更换该摇臂,综采队开始拆解旧摇臂,设备管理中心协调维修中心组装新摇臂。22时30分耳座焊接完毕,摇臂进行测试,20日0时摇臂组装完毕出厂, 6时30分左摇臂更换完毕,累计影响生产23小时。
该摇臂为12月14日更换的新摇臂,仅使用3天。
4、2011年12月22日左摇臂损坏事故经过
2011年12月22日21:30,煤机司机发现左摇臂滚筒处漏油,停机检查发现左摇臂浮动密封漏油,立即汇报跟班队干,跟班队干判断浮动密封损坏,汇报矿调度,同时汇报设备管理中心进行协调备件。23:10设备管理中心人员协同维修中心人员、JOY服务工程师带浮动密封下井处理,打开左摇臂行星头放油口,发现有大量片状铁屑,现场判断该摇臂已无法正常使用,决定更换该摇臂。 23:20开始拆卸旧摇臂,同时设备管理中心协调维修中心组装新摇臂。23日17:30左摇臂组装完毕出厂,18:36到达工作面。24日2:10左摇臂更换完毕。累计影响生产28小时40分。
该摇臂为12月19日更换大修摇臂,仅使用3天。
三、上湾矿12206工作面四起摇臂损坏事故原因综合分析:
该采煤机于2008年到货,在补连塔矿32303面第一次使用,过煤量1236万吨,于2010年3月8日入厂进行第一次大修。大修后于2010年9月22日配套上湾矿12206工作面使用,截止2011年12月9日,该面累计过煤量达到1113万吨。
根据12月9日损坏摇臂解体情况分析,造成摇臂损坏的原因为:
1、是摇臂内部设计存在问题,润滑缺陷、电机与减速器功率匹配不合理,安全系数低,滚筒转速过大等;
2、是上湾矿12206面煤质太硬,摇臂行星头润滑方式为飞溅润滑,摇臂长时间在高位运行,润滑不良导致齿轮损坏;
3、是上湾矿12206面工程质量太差,煤机司机底板控制不到位,起伏较大,煤机倾斜严重,煤机司机操作不当,摇臂滚筒及内部轴承受力不均,造成损坏。
4、12206工作面煤质变硬,地质条件发生变化后,矿里对这些客观条件因素的改变,没有及时制定有针对性措施。在生产过程中对摇臂检查、维护不到位,彻底损坏后才能发现故障,是导致故障扩大的主要原因。
5、14日、19日、22日左摇臂连续出现损坏,因一直抢修,未解体,19日损坏的新摇臂,JOY公司已经在21日拉往包头维修车间,JOY外方服务工程师预计在27日由英国到包头,28日进行解体分析具体损坏情况。另外两摇臂待维修中心解体后分析原因。
四、防范措施:
根据上述摇臂损坏情况,在未彻底查明摇臂损坏原因之前,特制定如下措施,要求上湾矿严格执行。
1、由于该工作面煤质硬,要求上湾矿割煤速度控制在5米/分,推溜应滞后采煤机后滚筒10架以上。机头机尾吃三角煤距离由原来的25架增加到30架,且溜子不能推得太急,进刀弯曲段不小于16架,煤机速度必须保持平缓,割不动时必须减速,严禁强行冲击。
2、在该工作面状态未调整好,煤质硬度未明显改善前,顶刀司机每割30分钟,必须停止煤机牵引,将滚筒降下,使行星头润滑2~3分钟后继续割煤。
3、通过更换摇臂A、B齿轮,将采煤机左右滚筒转速由31转/分,改为26转/分,现该采煤机左右摇臂均已更换完毕。
4、煤机司机每刀煤必须使用点温仪测量左右摇臂的温度,密切监控摇臂运行状况。
5、必须将该煤机最大牵引速度由24米降为16米,截割保护电流调为170A,降低输出功率。
6、为保护调高油缸,右滚筒不能满行程卧底,每班必须充分利用停机时间清理油缸下浮煤。
7、要求设备管理要尽快落实860KW截割电机维修厂家、维修进度,落实摇臂耳座维修,保证备件到位
8、要求维修中心尽快将摇臂组装到位,以防止上湾矿再次损坏无备件更换。
9、加强区队对采煤机日常维护工作,要求上湾矿对该煤机的两摇臂每3天取样化验一次,确保其真实性和准确性,根据化验结果,做好设备预防性检修工作。
10、要求各矿加强设备运行过程管控,严格按照检修标准进行维护,每班对摇臂电机观察孔和行星头配水盘处观察孔定期检查,防止堵塞,电机漏水、漏油,造成设备逐步损坏。
11、各矿要认真吸取本次上湾矿事故迟报教训,出现故障后立即按照规定汇报,不得出现迟报现象,一经查出严肃处理;
12、要求维修中心在紧急抢修期间,技术人员也必须现场协调组织,缩短处理时间;
13、要求待新摇臂解体后根据损坏情况,设备管理中心再次邀请国内知名专家共同分析,制定解决方案。
14、已给JOY发函, JOY外方服务工程师预计在27日由英国到包头,28日对19日损坏的新摇臂解体分析具体损坏原因。
15、要求维修中心将未解体摇臂尽快解体,查清轴承厂家和领用明细等详细信息,在27日前反馈至设备管理中心。