老张和他的“大力神手”
老张和他的“大力神手”
走进长平公司选运车间,飞速运转的皮带两侧,两个硕大液压油缸好似一双大手赫然呈现在眼前。这双“大力神手”可不简单,在车间主任张建平的巧手安装改造下,它不仅解放了选运车间的劳动力, 还提升了检修效率,为长平公司的原煤运输提供了强劲动力。
长平公司主斜井是连接井上下煤炭输送的“咽喉”,受原煤煤质影响,皮带经常出现划伤现象,需要在机头下皮带位置处局部硫化接头,此外,各滚筒使用寿命到期也需要更换。而一切检修工作都将以提皮带为前提。据了解,该公司主斜井皮带每米重达64千克,相当于一个成年男子的重量。而单程皮带长度就达到了818米。巨大重量的检修工作对于选运车间职工来说都是一项出汗出力的“浩大”工程。
传统的提皮带方式是由选运车间职工采用自制皮带卡夹紧皮带,再由两个10t吊链拉住皮带卡,两侧拉吊链人员各5人不间断拉吊链往上提皮带。通常硫化一个接头需要往上提皮带5.5米,但是人工提拉一次只能实现1.5米左右,连续3此提拉至少耗费4个小时才能将皮带提到位。不仅如此,几近原始的“卖力”方式,造成皮带受重量影响中间夹不紧,两头皮带橡胶被夹坏,从而损坏钢丝绳芯,费时费力不讨好。
在集团公司强化大众创新、全员创效,鼓励职工大力发扬“工匠精神”的形势下,“技改达人”张建平更是主动承担起创新提效的责任。既然要节省人力,就必须有替代人力的设备。继液压筛板修复机、液压抓矸机、液压捅矸机之后,张建平考虑使用液压油泵,但如何结合实际进行安装,采用怎样的检修工艺能将间检修时间缩到最短,这一系列的难题都摆在他的眼前。
经过现场研究和多次试验,张建平在主皮带地面平段处安装了一台液压提带装置,利用一套固定夹带装置和一套活动夹带装置进行提、放皮带,每次能提升3米左右,只需两次就能完成提皮带任务,为了避免皮带因为拉力过紧而损伤,他还在夹带装置上并排放置四根液压油缸,对皮带横向全面夹紧。在这双“大力神手”的作用下,在配合先进的检修技艺,职工在对机头支撑滚筒进行更换时,检修时间由10个小时缩短为5个小时就可完成,同时,职工检修的安全系数也有了很大提升。
“洗选战线是地面上的冲锋队,它的快速稳定运转关系着整个长平公司利益,缩短检修时间,保证出煤稳定是我们的这条战线的首要任务。”张建平说道。如今,张建平已经将选运车间变为了“众创空间”,今后,他将带领他的团队立足工作岗位,在企业创新创效的道路上愈走愈远。