勤俭持家突“重围”——河南能源焦煤集团中马村矿“提质增效 节支降耗”活动走笔
勤俭持家突“重围”
——河南能源焦煤集团中马村矿“提质增效 节支降耗”活动走笔
金秋十月,秋意浓浓。10月20日,笔者走进河南能源焦煤集团中马村矿,首先映入眼帘的就是“提质增效、奉献中马”的大红横幅,节约、降耗、增效的浓厚氛围迅速冲击着笔者的视野。
今年以来,面对严峻的经济形势,中马村矿围绕“提质增效、节支降耗”,努力在“降”字上下功夫,在“增”字上想办法,充分调动每一名员工的积极主动性和创造性,全矿掀起了精打细算、勤俭持家的热潮,齐心应对危机。
材料“细”做文章
“二季度材料管理:完成增收节支494.11万元,完成计划119.09%,其中6月份完成增收节支173.56万元,完成计划122.72%。优化巷道节支16.35万元;修旧利废节支16.5万元;改制加工节支4.54万元;回收复用节支14.45万元……。
这是笔者在该矿企管科采访时发现的一份材料总结简报。在这份简报上,不但详细表明了材料费投放、库存情况,还对各个生产区队的支护材料管理不当情况进行详细说明,并公布了罚款数额。
采访中,笔者了解到,为加强材料管理,减少人为丢失、浪费、乱丢乱放及不合理使用现象,该矿制定了《中马村矿材料管理办法》,规定各采掘头面按产量、进尺、扩修量根据定额核定材料费指标,单项工程单独验收考核结算,每月根据当月生产实际情况对材料消耗进行考核,节奖超罚。同时,头面还将成本分解到最小核算单位,到每个员工,使成本控制与员工薪酬挂钩,实现成本节约与职工分成,真正实现全员成本控制。
在掘二队,队长高丙奇告诉笔者说:“我们每天把各班组材料支出情况及时录入内部市场化系统,地面由材料员负责建立材料入井台帐,验收员要对每小组回收的工字钢棚,回采侧锚杆、锚杆托盘进行清点,大小材料从1元到50元不等,分类入册,作为月末对各班组材料回收考核及结算的依据。仅 6月份,咱们区队修旧利废节约资金约1800余元。
“中马村矿有着50年开采史的老矿井,随着开采盘区延长,再加上瓦斯区域治理工程投入,各项成本压力剧增。因此,要将精打细算材料管理作为提质增效的切入点,每项工作都要做到细抓、严管、重落实。”该矿党委书记余荣强说。近日,焦煤企管处到该矿调研时,对该矿成本管理指标细化的做法给予了高度肯定。
考核“重”在落实
进入2020年以来,该矿相继出台了《中马村矿内部市场化管理实施办法》、《关于开展修旧利废效能监察的通知》、《中马村矿材料管理办法》等多项规定,不断量化、细化各项工作流程,切实把成本消耗控制在既定目标之内。
在该矿供应科、机电队,他们坚持把修旧利废活动作为企业建设的重要一环,为内部市场管理细则,建立了修旧利废管理档案,形成修旧利废“流水线”作业,对废品、旧品进行严格筛选,实行交旧领新100%考核;对修旧利废成效显著的员工进行奖励,促进员工树立节支等同增收、修旧就是创效的观念,提高大家修旧利废积极性,养成勤俭节约习惯;各班组把修旧利废作为重点培训内容,培养员工做到从专业到技术、从技术到创新,从看到学、从学到做,实现每个环节的节约;各生产班组通过修理、改造,使废旧物品恢复原有性能得以重新使用。
笔者来到该矿机电队维修车间,员工张基平正在将从井下回收上来的风动水泵进行集中修复,他一边擦汗一边告诉笔者:“像这样水泵去供应处购买一个就需2000多元钱,我们拆下来进行一下‘修复手术’,仅需150元钱,现在每天的加工量在10个以上……”。
据悉,为引深内部市场化管理,该矿在机关科室实施绩效全方位评价考核系,打破了原有工资分配模式,员工的积极性极大增强,单位之间推诿扯皮现象减少,服务质量明显提高。
落实“俱”到一线
在该矿井下有着这样一项规定:生产地点材料码放不整齐将被罚款;工作中材料回收不及时将被罚款;能回收不回收将被加倍罚款。
笔者该矿机电队了解到,他们注重加强下皮带机的拆除、更换、回收管理,在机修车间开展自制加工、复用班组对标比赛。队长张国令说:“我们对旧皮带通过技术人员改造加工成了电缆钩或高压管线钩,仅9月份咱们用旧皮带改造成的电缆钩,在211西工作面吊挂了280多米双回路电缆,仅此一项就节约成本6000多元。
在该矿综采队,队长吴贤祝在谈到员工成本观念时,直接从值班室的办公桌抽屉拿出两个交接班记录薄。笔者在记录薄上面看到:4点班消耗荆片18捆,荆棍521根,回收122块木鞋,以及乳化液使用情况,后面还有区长和区队支部书记的签名。正在值班的党支部书记王景华告诉笔者:“采煤机的配件一个就要几万元,如果不节省使用,材料费超支后,这些配件就要大家掏钱去买。区队的每名员工要从一根荆棍、一个荆片着手,抓好降耗节支,养成勤俭持家的良好习惯。”
准备队采访时,区队液压泵操作工说,每个月乳化液使用浮动量在25公斤左右,如果超计划,区队将会对3班液压泵司机扣罚“双基”分,合计罚款在200以上,这就需要大家在生产时调好勾兑比例,尽可能降低乳化液消耗。
此外,该矿还在各单位提出“科技创新,提质增效”的口号,鼓励工程技术人员围绕安全生产、经营管理开展技术革新和小改小革,实现创新提质,科技增效,相继涌现出优秀科技成果30余项,其中“刮板输送机过风门防逆风装置”、“瓦斯抽采钻孔封孔工艺改进研究”等,为企业创效200余万元。
宋国兴 崔艳芳