空压机冷却器除垢系统装置
一、项目背景
空压机冷却系统常常因冷却水水质不达标,冷却水水流量不足导致水温高于40℃,各种水垢成分大量从水中析出,附着在冷却器壁上,严重影响冷却器的散热效果,定时必须对空压机的冷却系统进行除垢。
为解决此问题,技术人员通过研究采用循环酸洗法除垢,将一定量的除垢剂放入除垢池中,加入适量的清水配置好酸洗溶液,通过除垢系统装置组成循环回路,对空压机冷却系统的水垢进行清洗。
二、研究内容
1.结构组成
该装置充分利用现有设备,增加酸洗池及辅助管路组成空压机冷却器除垢装置。
2.工艺流程
当空压机的控制界面出现“排气温度过高”预警时,停止压风机,关闭凉水池的阀门,打开除垢池的阀门,原回流凉水池的阀门关闭,打开回流除垢池的阀门,对冷却器进行除垢,当回水管的水不浑浊后,恢复原状态,对空压机进行冷却。工艺流程图如下图所示。
3.装置特点
该装置在原水冷却系统的基础上增加了除垢系统,两系统有机结合,构思精巧独特,大大节约加工成本。经济实用,使用方便,效率高,除垢效果好。适用条件为水冷却的空压机,冷却水的PH值大于9。
三、应用效果
在没有使用该装置前,每半年需要更换新的前、后冷却器,空压机油运行2000小时更换1次。人工清理1台冷却器的水垢需要2人3班次。每年因冷却器效果差,导致排气温度过高而停机,影响正常供风达50小时。
使用该装置后,空压机每年不再更换新的前、后冷却器,空压机油运行2500小时更换1次,避免了因空压机排气温度过高而停机,延长了空压机的使用寿命,直接节约经济成本每年达5.6万元。
空压机是煤矿企业的必备设备,它的使用效果直接制约煤矿的安全生产,该装置加工简单,使用方便,除垢效率高,具有很强的实用和推广价值。