峰峰集团马选厂创新管理提质量增效益
本网讯(通讯员 陈爱军)今年以来,马选厂持续改进和发展创新管理,将选煤生产与优化工艺技术相结合,通过创新打造经济效益新的增长点。
该厂为解决入洗难选煤时,中煤损失不稳定、浮选精煤灰分高的问题,运用中煤磁选尾矿TBS干扰床分选工艺,解决重介为浮选“背灰”的被动局面;通过增大浮选能力,增加跌落式矿浆预处理器,扩大精煤脱水能力,实现大流量、低浓度入浮,精煤回收率累计提高2%以上。针对原煤中出现杂物的现象,立即启动相关预案,按照定人、定岗、定班次、定任务,开展“拣杂提质” 工作,严格落实“拣杂提质”包机制度和交接班制度,保证每台设备最少一名职工值守,并在每台脱介筛前安置杂物收集桶,严格落实交接班,实现生产时段全覆盖,确保精煤质量。
该厂尾煤产品通过尾煤干燥系统处理后,水分由原来的26%降至15%以下,煤泥发热量从1400-1600卡每千克提高至1900-2200卡每千克,提升产品发热量,实现煤炭高效利用,增加选煤副产品附加值,增加生产整体效益,目前共销售干燥煤球超10万吨,创效500余万元。为解决入洗难选煤时,中煤损失不稳定、浮选精煤灰分高的问题,运用中煤磁选尾矿TBS干扰床分选工艺,解决重介为浮选“背灰”的被动局面;为提高处理量、降低电耗、提高排矸能力,将原有的旋流器更换为超级旋流器,原煤处理能力进一步提高的同时,每年还可节约电费40万元。