冀中能源邢矿集团金谷煤业降成本增效益全力冲刺“双过半”
冀中能源邢矿集团金谷煤业降成本增效益全力冲刺“双过半”
二季度以来,冀中能源邢矿集团金谷煤业聚焦“三提一降”,持续推进“成本精细化”管理,深入挖掘降本潜力,助推企业降成本增效益,全力冲刺“双过半”。
该公司紧紧围绕“三提一降”开展各项工作,在提质方面,坚持效益最大化原则,从源头抓好煤质管理,针对工作面出现的断层、陷落柱、煤层氧化、全岩段等地质构造影响,充分利用井下煤仓和原煤线实现分装分运,通过统筹协调各头面出煤时间差,制定符合工作面实际的分装分运标准,坚持能分尽分原则,在10904、11101工作面过构造期间,保证了精煤回收率;在提量方面,把任务指标分解到天和班进行考核,坚持开展安全生产创水平活动,努力提高单产单进水平,10904工作面保持平均班割煤4刀,多次单班割煤突破5刀,10906运煤边眼开口掘进后,保持日进16排的水平,最高日进尺达到20排。通过加强机电设备检修维护质量,严格执行设备包机制度,降低设备故障率,提高有效开机时间,为安全高效生产创造有利条件;在提效方面,通过强化生产组织,提高单产单进水平,原煤生产人员效率同比由10.08吨/工提高至10.87吨/工。
该公司加强“成本管理精细化”,在材料成本管理方面,从材料入库到回收实行全过程监督,严格控制截齿、油脂、锯齿环等主要消耗材料使用数量,截齿坚持交旧领新原则,交旧率达到80%以上,取得明显效果;在电费成本管理方面,加强用电成本管控,今年井下采用顺煤流启车的方式,降低了采掘设备空转时间;采用严控留巷技术,今年比同期减少一个掘进工作面;采用节能机电设备,10904下巷一部皮带、主井返矸皮带优先采用永磁电滚筒,11101充填开采工作面后部刮板机、地面106上仓皮带优先采用永磁电机,具有节约电能,基本免维护、输出扭矩大等特点,同比节约电量20%左右;在优化设计、降本增效方面,将顶板3排顺巷锚索改为2排,将非回采帮3排顺巷锚杆+M型钢带支护改为2排,最下排锚杆改为点锚杆支护,不再使用M型钢带,参数修改后每米巷道节省支护材料290元,节省人工成本195元;根据11101运输顺槽地质条件,将正常段巷道内辅助单体支护由铁鞋配合木鞋改为单独使用铁鞋,优化后正常段巷道已累计节约成本1万元;根据10903工作面沿空留巷数据分析,对10904轨道顺槽沿空留巷预裂孔设计参数进行优化实验,试验期间,预裂孔间距由0.3m调整为0.4m,平均每米少施工0.8个预裂孔,每米节省了80元。
该公司坚持“能自修的不外委、能自制的不外购、能复用的不领新”原则,深谋节支对策、深挖内在潜能,最大限度地控制生产成本,提高经济效益。截止到现在机修车间自修800mm皮带机五部、800mm简易皮带机两部、40T刮板机四部、JS40减速机6台、托压绳轮组85组、710采煤机滚筒1对、930采煤机滚筒1个、气动隔膜风泵17台、开关类设备32台,累计节省修理费用68万余元;回收旧刮板机链条连接环42个,节省材料费4万余元,同时加强机电设备管理,强化日常巡检力度,检修期间发现异常立即处理,严禁设备带病运行,降低设备故障率,延长设备使用周期,达到降低设备维修成本费用目标。
(郭聪)