冀中股份马选厂运销科煤仓改造提高原煤周转效率
冀中股份马选厂运销科煤仓改造提高原煤周转效率
本网讯(通讯员 陈爱军)“受煤坑煤仓施工现场监护员,2道原煤卸车线路已封闭,可以放心施工。”“施工开始。”随着施工监护员一声令下,3月30日上午,冀中股份马选厂运销科受煤坑2道卸车线煤仓粘贴聚氯乙烯高分子耐磨板工程正式开始。
冀中股份嫩马选厂运销科受煤坑有2、3道两条原煤卸车线,铁路轨道下各有煤仓8个,面积1120平方米,每个煤仓可容纳原煤50吨,担负着将到厂原煤卸入煤仓后,再由运输皮带将原煤运送到生产一线的任务。由于各原煤仓由混凝土浇筑而成,仓壁凹凸不平,遇到雨雪等特殊天气和入洗原煤矿原煤水分大时,原煤就会粘在仓壁上,特别是冬季和雨季原煤粘仓严重,易在仓内形成小煤堆,影响原煤卸车速度和周转效率,还得安排专人用煤铲清仓,费时费力增加职工工作量,还存在安全隐患。
该厂为提高原煤运转效率,加快原煤卸车速度,减轻职工劳动强度,借鉴配煤厂、精煤煤仓粘贴聚氯乙烯高分子耐磨板的经验,首先对受煤坑2道卸车线煤仓粘贴耐磨板。运销科第一时间制定出《受煤坑清仓、粘贴仓壁安全技术措施》,组织施工人员认真学习安全施工规程,正确穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等劳保用品,安排一名管理人员现场盯控,同时煤仓上安排一名专职人员监护作业情况,在卸车组职工将煤仓清理干净后,专业施工人员手持切割机、打孔机,将耐磨板按照事先测定好的尺寸比例,一块块切割打孔完成后,用安全绳索运送到煤仓内,再由专业人员固定到煤仓混凝土仓壁上,大家上下呼应团结协作有条不紊,严格遵守施工安全措施,工程按照进度安全有序开展,预计4天完成2道煤仓粘贴耐磨板工作。