川煤华荣能源斌郎煤矿通风队:小改革解决大难题
川煤华荣能源斌郎煤矿通风队:小改革解决大难题
今年以来,斌郎煤矿通风队围绕安全生产、提质增效两大任务,积极开展小改小革技术创新活动。基层职工立足岗位开动脑筋,改进了切眼通风眼的钻孔方法,从细微处为生产助力。
据了解,该矿N-4214切眼通风眼以53º倾角由机巷仰角施工,煤层过断层、厚度不均、有矿压显现现象。使得施工任务重,难度大。为完成这项任务,该矿高度重视、提前谋划、详细部署,积极开展安全风险专项辨识评估,编制作业规程和安全技术措施,从施工工艺、施工顺序、安全措施、劳动组织等方面进行全面系统的安排部署。
项目初期,该矿通风队结合4014切眼施工经验,使用直径73钻杆搭配直径200的钻头进行施工,导致钻孔偏移量大,成孔轨迹与设计轨迹不符,无法准确导通,造成成本、人力和资源浪费较大。
经过结合现场实际与设备综合性能的反复总结,提出以直径89钻杆搭配直径113的钻头进行施工,以减小钻头的瓢偏度和钻杆的扰度。同时,在钻进过程中,在施工工艺上进行了调整,减慢钻进速度,随时观察返水数据,及时修正各项参数,避免过大的累计误差来确保钻孔轨迹与设计相符。
通过钻杆与钻头搭配的调整,确保了工期,提高了工程质量,也为以后同类型切眼施工积累了宝贵的经验,有效降低了施工成本,提升了施工效率。