时光必定不负努力,辛勤必将收获梦想。降成本增效益,从我做起、已经演绎成这个冬天里最精彩的故事片段,而故事的主角就是宁煤公司洗选中心机修车间的你、我、他。
在严峻的经济形势下,面临着资金紧张、生产设备不够完善、保产任务重等多方面的考验。面对困难,上下同心,从小处着手,为公司降本增效工作做出积极贡献。
小改造大效益。由于生产过程中大块煤经过不同环节的转载造成大块煤破碎率较高。因此该中心机修车间将“块煤筛分系统设计与应用”列为技改之首,将大块煤进行外排至储存场地,通过现场测量设计安装一台分级筛,使大块煤分级出三种粒级产品即38块、24块、精小块。一台上料皮带、三台出料皮带、一台上料锥斗、一台三产品分级筛,整个分级系统所用设备全部由厂内淘汰的旧设备进行改装后制成。参与项目改造的车间技术员徐昆鹏说:“整套系统的改造,不仅降低了生产成本,将产品粒级进行再次分级,使不同粒级产品实现效益最大化。
自动装袋巧制作。只要肯用心,处处皆节约。为了开拓市场开发煤炭新用途,这个中心新开发了1-2mm的滤料,因客户要求30Kg/袋,因现有工艺的制约,洗煤车间每天需要多名人员进行配合作业手工包装。为了减轻洗煤车间员工的劳动强度,提高装袋速度和装袋的准确度,机修车间组织技术人员攻关,经过多次试验,设计了一套半自动装袋系统,一个锥斗、一个定量仓,两个电动闸板。通过产品胶带输送机将物料运送至锥斗内,再通过定量仓上下闸板交替开关,人工接料实现了装袋工作。此项技改的成本几乎为零,全部利用废旧材料制成,不但节约了资金,而且还大大降低了岗位员工的劳动强度,提高了工作效率的同时,也提升了装袋的精度。洗选中心洗煤车间技术员张永君说:“自从自动装袋机投入以来,以前需要4、5个人才能完成的任务,现在只需2个人就能轻松操作,很受员工喜爱。”
创新管理出效益。该中心机修车间通过尽量消化材料库存,提高库存利用率,降低辅助材料。通过采取“以物换物”的形式,做好节能增效工作,车间从点滴做起,在修旧利废、降低成本方面深挖内部潜力,在修旧利废上做大文章、下苦工夫。建立健全修旧利废考核管理办法,建立修旧利废台帐,规范修旧利废业务程序,明确责任,严格执行。对各班组当月修旧利废完成情况及业务进行检查、落实,对不能完成当月修旧利废任务的班组,在每月考评会上进行通报考核。同时充分发挥检修三队“修旧利废”专业检修队的作用,利用废旧材料、配件进行二次利用,对于新材料的使用必须经过严格把关。对于电气产品,加大变频器、软启动器等设备的通用力度,实现内部配件通用,即使出现损坏也可以进行拼装。