笔者3月28日获悉,中国石油西南油气田公司蜀南气矿威远采气作业区近年来坚持以“优化生产组织、优化工艺流程、优化人力配置”的“三优化”工作法为抓手,把准提质增效关键点,努力向技术创新要效益,向精益管理要效益,以实际行动为实现作业区所管辖气田“有质量、有效益、可持续发展”开发建设做出积极的贡献。
据了解,开年以来,蜀南气矿威远采气作业区首先结合生产建设实际,编制并完善老气田精细管理方案,及时成立老气田挖潜小组,加大老井精细管理力度,切实优化关停复产井、措施增产井等的起、消泡剂加注制度,特别关注威36-1井的泡排生产,通过摸索气井出水规律,加强技术管理,不断降低起、消泡剂消耗成本,持续提升泡排井经济效益。
与此同时,该作业区深入推进节能减碳工作,通过工艺改造威204井中心站1300单元脱水装置,停运1300单元灼烧炉,实现热能充分利用,最大限度地节约重沸器燃气消耗,预计单套脱水装置年内可节约燃气消耗10万方。完善威202井中心站、威204井中心站、威202-1中心站三个脱水场站放空火炬天然气密封工艺改造,实现火炬氮气密封,年内可减少天然气使用20万方。此外,该作业区还有效利用信息化建设成果,持续改进无人值守站点建设,并加快将两河口配气站、威远配气站从有人值守改为无人值守站的进程,着力优化人员配置,节约生产运营成本,进一步提高现场管理效率。(黄斌 曹茂霞)